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怎么送水泵反運問題端由剖析和處置

2021-04-12

       當轉速降至2289r/m in時,鍋爐上水流量突然為零,給水泵發生倒轉,轉速升至6087r/m in,耦合器工作油溫升高,耦合器過熱冒煙。為瞬時恢復鍋爐上水,在耦合器升速過程中,由于轉速提升過快,急于操作調節機構傳動裝置,也造成了傳動裝置卡澀。

  2事故原因分析

  10號機給水泵采用液力耦合器變頻調節。給水泵采用液力耦合器,可以實現給水泵無級調速,使給水泵適應主機滑壓運行和負荷變化時在經濟合理的工況下運行,降低廠用電節能。

  2. 1液力耦合器調速原理

  為了更加清楚地了解事故發生的原因,首先了解一下R16 /K型液力耦合器的工作原理。R16 /K型耦合器的調速機構由電動執行器控制的手柄,通過凸輪和滑柱齒條、齒輪與齒輪傳動軸相聯。齒輪傳動軸的一端裝有扇形齒輪,與控制旋轉腔內工作液體多少的勺管齒條相嚙合;另一端裝有指針,用來表示勺管嘴的徑向位置。當指針在刻度板上處于0位置時,勺管咀處于大徑向位置,工作腔里工作液體少,渦輪輸出轉速低。當指針在刻度板上處于100位置時,勺管咀處于小徑向位置,工作腔里工作液體多,渦輪轉速高。這樣,給水泵耦合器就通過改變調速機構勺管位移,來改變耦合器工作腔內的工作油量,從而改變耦合器的轉速,實現給水泵的無級調速,以滿足機組負荷需要。

  2. 2設備解體檢查發現的問題

  檢修人員將逆止門解體,發現逆止門門體上有磨損,門柄與門體有卡澀現象。隨后將耦合器分解,分解調節機構,勺管和勺管套磨損卡澀,傳動不靈活。耦合器揭蓋檢查,渦輪套表面燒損變黑。渦輪套密封瓦磨損,烏金全部脫落。供排油腔體內徑向軸瓦磨損,部分脫胎。渦輪和泵輪轉子部分葉片燒損變黑。耦合器內液力傳動油過熱燒黑,油內雜質較多。檢查其他各部件良好,無異常。分解前盤動給水泵轉子、耦合器大小齒輪轉子均靈活,無異常。

  2. 3事故原因分析

  正常工作時,有兩臺給水泵運行(事故發生當天為1號、3號給水泵同時運行),一臺( 2號)備用。當電網需求量不大時,就需要停止一臺,以節約廠用電。基于給水泵半容量的特點,導致給水泵啟停頻繁。3號給水泵逆止門自1989年投入運行以來一直沒有更換,其啟停已多達數千次,部分部件磨損嚴重。解體檢查發現給水泵逆止門搖桿頂部磨損變薄,旋啟開度過大,閥瓣卡澀,由于閥瓣軸向間隙磨損過大,間隙大于2mm,導致停泵時逆止門不能正常歸位,母管內的給水( 1號泵打出)從該逆止門進入3號給水泵,打回脫氧器,導致鍋爐不能正常上水。由于3號給水泵倒轉,轉速升高至6078r/m in,造成耦合器工作油溫過高而冒煙。由于給水泵倒轉,勺管嘴不在工作油的切向上,工作油排不出去,高溫下循環,使油溫持續升高,將渦輪套密封瓦燒損,而燒損的瓦屑進入勺管套。

  3采取的對策

  將逆止門解體,檢查各部件磨損情況,檢查發現發現逆止門門體上有磨損,門柄頂部磨損,導致門柄開啟角度過大,并且直接導致門柄與門體有卡澀現象,從而造成在停泵時逆止門不能正常歸位。

  將門柄磨損處進行補焊,在搖臂頂端進行堆焊,堆焊高度8mm,保證門柄的合理開啟角度;對門柄的轉動軸進行固定,通過墊片進行調整,保證軸向間隙小于0. 5mm,且搖臂和閥瓣旋啟靈活自如。

  對耦合器進行檢修,將耦合器解體檢查,重新澆注渦輪套密封瓦,軸瓦間隙為0. 60mm,更換損壞的徑向軸瓦,用油石研磨勺管溝痕,直至進出靈活,將油箱及泵輪、渦輪等部件各清掃干凈,并將變質的工作油( 6號液力傳動油)全部更換。

  4結語

  檢修后,故障徹底消除,試轉正常,設備恢復備用。由于設備老化出現的問題非常常見,時時刻刻影響著安全生產,各級工作人員應該隨時做好設備普查工作,掌握設備健康水平,消除設備安全隱患,保證安全生產。

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