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送水泵回泵是爐材沖水斷流情況的剖析

2021-04-09

     啟動B給水泵,正常后升速到420 r/min(此時A給水泵轉速4100r/min,流量270t/h),開始降A給水泵轉速。10:30,B給水泵流量升到347t/h,A給水泵流量降到100t/h,隨即A給水泵流量突降到0,鍋爐給水流量也緊跟著由385t/h突降到0,運行人員立即將勺管由41%開大至69%,令巡檢立即就地敲打A給水泵出口逆止門,并電動關閉出口電動門,停止A給水泵運行。隨后,鍋爐給水流量直升到500t/h,汽包水位降到低-246mm(-250mm MFT動作)。經查,鍋爐上水中斷46

  s.在給水流量突降到0至鍋爐恢復上水期間,A給水泵有如下現象:(1)轉速由3768r/min突降到2772r/min,再升到4350r/min,40s后又突降到2135r/min,然后又升到3729r/min;(2)流量由402t/h突降到0,40s后又直升到58t/h(B給水泵流量一直在510 t/h);(3)勺管開度由41%升到69%;(4)工作油出口溫度由65℃突升到129℃,高達179℃;(5)潤滑油溫度高升到61.3℃(冷油器進口油溫達124℃);(6)前置泵、電機兩側軸承、液力偶合器排煙管等處有瞬間大量噴油現象;(7)前置泵出口壓力由1.5MPa升到2.5 MPa;(8)主給水流量由385t/h突降到0,46 s后直升到500 t/h.

  經對液力偶合器及水泵各軸瓦解體檢查發現,易熔塞已全部熔化,各軸瓦和推力軸承有輕微的刮痕,泵輪與渦輪葉片根部金屬著色變藍,工作油出油管與液力偶合器連接處500

  mm內油漆已變成暗黑色,液力偶合器外部油漆有多處冒泡鼓起,出口逆止門門板兩側有明顯撞擊變平現象,油池中的油變成暗紅色。

  2事故原因分析

  在多次的啟停泵過程中,出口逆止門由于門板定位桿太短使逆止門板與管道內壁撞擊、擠壓,撞擊點的接觸面不斷增大,磨擦力不斷增強,致使在啟泵時逆止門板卡在給水管壁間的契形之中,不能自由下落關閉。在B給水泵轉速升到工作轉速、A給水泵轉速下降過程中,發生了停泵水錘,出口壓力急劇增大并大于水泵產生的壓力,使給水倒流;所產生的巨大沖擊壓力作用在給水泵的葉片上,致使A給水泵阻力矩突增,產生制動;隨著水錘壓力的增高,給水泵轉速快速下降,第1波水錘消退;當開大了勺管,增大了液力偶合器的進油量,給水泵克服阻力轉速急升;在給水泵轉速快速變化時,工作油在旋轉外殼、泵輪和渦輪中急速旋轉、磨擦,油溫快速升高,使易熔塞熔化,大量高溫工作油瞬間回到耦合器油池,使油池內的壓力和油溫瞬間升高,各軸承回油受到擠壓而倒流,使油從前置泵和電機兩端軸承向外噴出;給水經逆止門→給水泵→前置泵或通過再循環回到除氧器,致使鍋爐上水中斷。

  3處理

  (1)將出口逆止門門板上的定位桿加長,避免門板兩邊與管壁相撞而卡死。隨后的多次給水泵輪換過程中再沒有出現過類似現象。

  (2)在出口逆止門卡澀沒有處理前,采取下列方法輪換給水泵,即提升備用泵轉速至稍高于運行泵,檢查備用泵正常后,關閉原運行泵出口電動門;或者當兩泵轉速相近,降原運行泵轉速時,就地敲打出口逆止門,令其關閉。這樣就可以使鍋爐上水得到保證。
 
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